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污泥烘干机(泥巴烘干机)电控柜空载与负荷调试方法

发布时间:2015-06-19
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  泥巴烘干机(污泥烘干机) 电除尘器在改造完成后要进行空载和负荷调试,以检验各项设备是否能正常运转,这是保证电除尘器安全、稳定高效运行的一个关键环节。调试时一般先进行空载试车,即在不开风机,不通烟气的情况下检测电控柜刍勺电压,电流值是否满足设计的要求,如果泥巴烘干机(污泥烘干机)空载调试合格,再开启风机,通人烟气进行带负荷试车,以检验电除尘器的实际运行效果。

  影响泥巴烘干机(污泥烘干机) 电除尘器运行效率的关键因素之一就是二次电压,二次电流的大小。一般情况下,泥巴烘干机(污泥烘干机)二次电压升高,二次电流就相应地上升,但如果电场内极线屏蔽,即使二次电压再高,却没有二次电流,电除尘器的效率也很低。影响电除尘器效率的另一个重要因素是火花频率,一般其最佳范围在40~50次 /min。当电场未屏蔽时,如果二次电压升得太高,造成电场闪络频繁,导致火花频率过高,也会引起电除尘器效率下降。因此必须在二次电压与二次电流之间找一平衡区,根据多年的经验,只要二次电压能达到额定电压的70%,二次电流在10-50mA之间,就可达到较好的除尘效果。

  泥巴烘干机(污泥烘干机) 除尘系统改造完成后,粉尘排放量由改造前的22.30t/a降为9.62t/a,减少了56.86%9,6,回收粉尘3298.52t/a。粘土成本单价按17元/t计算,回收粉尘价值5.61万元/a,同时二氧化硫排放减少77.80t/a,按目前二氧化硫的征收费0.2元/kg计算,可节约1.56万元/a,除去运行费用4.3万元/a,粘土烘干机除尘器可为公司节约2.87万元/a,不仅为公司创造了一定的经济效益,更重要的是减少了厂区及周围大气环境的污染,为大气环境质量的改善作出了一份贡献。

  改造后的泥巴烘干机(污泥烘干机)除尘系统带负荷试车后运行状况良好,粉尘排放浓度85.91mg/m3,二氧化硫排放浓度263.48mg/m3,除尘、脱硫效率分别达到99.71%、72.56%,基本实现了泥巴烘干机(污泥烘干机)预定的目标。

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